一、手工焊机维修实例
1、ZX7-400过流保护
例一、故障现象:此机工作正常,用户自行增加了一套高频引弧装置,进行非接触钨极氩弧焊,高频引弧时过流保护。
原因分析:此现象属于二次回路高频干扰,引起焊机过流保护。高频干扰进入主控板的途径只有一处:PCB1板上与电压表和正负端子相连的“1411、1405”两根信号线。若能控制高频信号进入PCB1板的路径,便可排除故障。
处理方法:由于这两条线是给电压表的信号线,于是我们和用户协商,是否可以取消焊机电压(编者按:疑是电流之误)显示功能。将1411、1405两线剪断,故障排除。为了*保*主电路不被高频损坏,在正负端子对机壳间加装高频滤波电路H15PCB7板。
例二、故障现象:开机空载输出正常,焊接短路引弧时过流保护,测量IGBT静态特性及驱动信号均正常。
原因分析:ZX7-400/500遇此故障时,考虑S1开关“长、中、短”档是否能够有效转换。
处理方法:用万用表检查S1开关工作状态,当转换至“短、中”时,若开关触点开路,不能接通,则自然进入“长”状态。此机特点:当短把线用长档时,则易出现短路焊接过流保护,测量S1开关触点有虚接,更换后试机工作正常。
2、ZX7-500过流保护
例一、故障现象:开机过流保护。
原因分析:经检查测试,此机IGBT、二极管模块、驱动电路及静态特性正常。但发现在IGBT及PCB3板上灰尘很多,可能造成电信号干扰,引起过流保护。
处理方法:使用压缩空气对机内灰尘认真清理后,试机正常。
例二、故障现象:焊接过程中,过流保护频繁。
原因分析:易出现过流保护,应从IGBT驱动电路的工作参数着手,以此判断逆变电路是否工作正常。
处理方法:静态测量PCB3板8只1N4745稳压二极管正反向电阻,发现其中一只反向漏电流偏大,即正想导通正常,而反向不能完全截止。(编者按:稳压二极管就是利用在二极管反向加上电压,在额定电压值时击穿现象工作的。)据此判断,是由于该稳压二极管的失效造成的IGBT驱动信号异常,导致过流保护。
更换此稳压二极管后,机器工作正常
例三、故障现象:开机过流保护。
原因分析:开机过流保护的原因较复杂,所涉及到的器件应逐一检查测量。
处理方法:此机测量三相整流桥、二极管模块静态特性正常,PCB2板四组驱动信号正常。但测IGBT静态特性时,发现一只IGBT的C、E间二极管特性反向截止时间较长,但终可截止。分析此C、E间反向续流二极管漏电流偏大,可能造成过流保护。更换此IGBT模块,焊机正常工作。
3、ZX7-400炸IGBT
例一、故障现象:此机静态特性和驱动信号均正常,主电路上电后IGBT炸。
原因分析:检查发现主变压器次边在二极管模块阳极接线错误,造成主变次边短路,开机炸IGBT。
处理方法: 主变压器次边输出的两极,每极有两接头并联,而二极管模块也由几只并接为整流管,若维修时不注意接线特点,极易接错线造成主变次边两极短路。
编者注:一般生产厂都用插簧连接IGBT的D、E脚,在使用日久的旧焊机中,插簧容易产生接触不良的现象,而驱动信号输入不稳定,时有时无,往往是炸IGBT的一个容易忽视的原因。所以,炸管以后,更换IGBT时,要注意将插簧用钳子稍稍夹紧,消除潜在炸管因素。
4、ZX7-400空载输出高
例一、故障现象:焊机使用正常,但空载电压偏高10伏左右。
原因分析:焊机空载电压偏高,从理论上分析可能是主变压器的变比不对。但在实际维修中,很少出现主变压器的故障案例,只有从主电路其他方面分析,若二次回路开路,可能造成空载电压升高。在焊机中,死负载电阻跨接在二极管模块阴、阳极之间,两端任何一端开路,均会造成空载电压升高。测量正负输出端的阻值为200欧,证明死负载无故障,用电容档测量阻容吸收件的47nF/630V电容,发现有一只电容开路。
处理方法:更换此47nF/630V电容后,空载电压恢复正常。此机虽可正常焊接,但二极管模块由于没有吸收电路,容易损坏。
5、ZX7-400空载电压低
例一、故障现象:空载电压低。
原因分析:焊机空载电压低,首先考虑电网电压的因素,当电网正常时,若空载输出电压偏低则认为焊机故障。此故障应考虑主电路可能发生问题。例如:⑴ 三相整流桥损坏只能进行两相整流,造成焊机输出量不够。⑵ 逆变电路四只IGBT单元应交叉导通,完成一个周期正负半波逆变工作。若其中一只或一组不导通,则一个工作周期只能有一半工作,造成空载输出电压偏低。原因有以下几点:① PCB1板只输出一组控制信号或PCB1到PCB2的一组接线虚接;② PCB2一组驱动电路不工作;③ 滤波电容损坏,损耗掉一部分主电路的能量,也能造成空载电压低的故障。维修时需逐一分析、测量,查找故障点。
6、ZX7-500欠压保护
例一、故障现象:在焊接时,易出现欠压保护(无规律),更换PCB1板后无效,用户的网压无问题。
原因分析:焊机欠压保护有两种情况,一种是用户的网压偏低造成的欠压保护,而焊机本身是正常的。另一种是PCB1板欠压保护电路故障,造成欠压保护。而实验结果将这两种可能均已排除。
处理方法:此用户的电网连接若有虚接的情况,也会造成欠压电路动作。拆开用户的进电电路,将其中的接线螺栓逐一紧固后,试机正常。
例二、故障现象:在焊接时,易出现欠压保护(无规律),测量电网电压正常,更换PCB1板后无效。
原因分析:焊机欠压保护,主要应从以下几个方面分析:
⑴ 电网电压是否偏低;
⑵ 控制变压器、PCB1欠压控制电路是否正常;
⑶ 焊机启动电路是否接触良好,如电源开关和2A控制保险;
⑷ 用户的供电电路是否有虚接;
⑸ 用户是否有大功率设备频繁启动,从而造成网压波动较大。实际检查发现,焊机的电源线较长,且质量较差。焊接时,电源线线损较大,焊机实际工作电压较低,易产生欠压保护。
处理方法:请用户加接一根电源线与原电源线并接,以减少电压损耗,故障排除。